協(xié)鑫光伏凸顯制造業(yè)“工匠精神”
近日,蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司傳來消息,金剛線改造機團隊充分發(fā)揚“工匠精神”,在技術上精益求精,公司全面推廣金剛線切多晶技術獲得成功。截至4月底,金剛線切多晶良率提升至92%,切割效率達到6.5刀/天,斷線率下降至3.5%。切片事業(yè)部副總裁劉建平告訴記者:“這意味著每臺金剛線切機每天可以切出1.68萬片A級片,這一生產速度是使用傳統(tǒng)砂漿切片機的近兩倍。”
在蘇州協(xié)鑫公司的智能生產車間里,記者看到工人們正在大型的機器前忙碌著,墻上的屏幕上快速地閃動著每一臺機器生產硅片的數據。作為全球最大的硅片生產基地,去年這里“走出”了12億片硅片,預計今年將繼續(xù)以超10%的速度增長。今年一季度,在春節(jié)長假等因素下,仍產出硅片3.1億片。這樣的成績取得離不開協(xié)鑫科研人員在每個工藝環(huán)節(jié)的鉆研,其中,推廣金剛線切多晶技術,促使了目前公司的硅片良品率達到92%。
據介紹,金剛線切多晶硅技術是近年來光伏行業(yè)目前熱推技術,金剛線多晶硅片生產效率高,成本低,生產過程更加綠色環(huán)保。市場數據顯示,金剛線多晶硅片質優(yōu)價廉,價格比砂漿片下降近10%。也因此,早在2014年,蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司就開始加速推進該技術,通過幾輪方案比較驗證,在2016年的10月份,將砂漿切片機改造為金剛線切割(DMB)機臺的方案正式確定。
劉建平透露:“從去年10月到現(xiàn)在,蘇州協(xié)鑫光伏金剛線切割機臺(DMB)已推廣至90臺,6月份還有爆發(fā)式增長,產能將再翻一倍。預計在8月份完成切片事業(yè)部448臺(DMB)金剛線切片技術的全面推廣。”半年前,在蘇州協(xié)鑫光伏十二生產車間,第一臺金剛線切割機臺在這里被改造成功,作為技術攻關小組的組長,談起改造的過程,劉建平感慨良多。他介紹:“DMB設備改造之初,裝備表現(xiàn)不太穩(wěn)定,良率波動較大,維持在88%左右,止步不前。”對此,他帶領團隊積極開展“頭腦風暴”,利用散點圖進行分析,發(fā)現(xiàn)70%的改造機臺良率可以到達90%以上,30%的異常機臺是導致良率止步不前的絆腳石。這一分析結果極大堅定了攻關小組的信心。于是,劉建平集合了一批來自設備、技術、生產的骨干人員和行家專家,日夜攻堅。
事實上,影響機臺運轉異常的因素有很多,比如導輪晃動、循環(huán)水溫異常、張力不穩(wěn)定等,要發(fā)現(xiàn)和解決這些問題著實不易。攻關組成員金小俊介紹:“設備改造初期,軸承箱問題較多,軸承卡澀、晃動屢屢發(fā)生,有的軸承箱在切割過程中甚至會冒煙,存在極大的安全隱患,嚴重影響切片良率。”對此,攻關小組從機臺機構入手,對軸承箱存在問題進行多維度分析討論,充分利用進口機臺原有精度,設計出了符合DMB機臺的軸承箱改造方案,同時進行各種小試,比對參數,力求在改造可行性、可靠性和設備可維護性方面達到最佳。改造后,因軸承箱故障導致的設備異常全部消除,良率提升了2%。
在生產過程中,金剛線切技術消除了砂漿對良率的影響,金剛線成為主要輔材,斷線率則成為影響良率的關鍵因子。在改善之初,斷線率高達10個點,嚴重影響切割良率。攻關小組快速響應,多次與供應商進行交流溝通:一方面,進口金剛線供應商的金剛線質量相對穩(wěn)定,但鋼線基本針對切單晶研發(fā),對多晶的適用性較差,蘇州協(xié)鑫光伏研發(fā)人員對金剛線提出改良意見,幫助供應商改善金剛線性能;另一方面,他們積極配合國產金剛線供應商協(xié)同開展研發(fā),提高國產金剛線品質。預計國產金剛線量產后,切片成本還將下降15%-20%。正是基于“雙贏”的合作策略,金剛線供應商積極配合蘇州協(xié)鑫光伏進行鋼線改良,在制作精度、品質管控等方面均有明顯提升,異常率降低。目前,金剛線斷線率下降了6.5%,不良品明顯減少,有效提升了良品率。
據銷售部門反饋,目前,多晶金剛線硅片供不應求,阿特斯、海潤、晶澳、天合等大客戶紛紛提貨,對協(xié)鑫公司生產的金剛線多晶硅片產品滿意度較高。隨著下游客戶添加劑制絨的工藝突破,加快了金剛線多晶片的推廣進程,預計2018年將全面切換為金剛線切割方式。劉建平說:“協(xié)鑫的企業(yè)價值觀是‘價值引領、創(chuàng)新驅動、奮斗為本、協(xié)同一家’,這也是我們的‘戰(zhàn)士們’發(fā)揚工匠精神的最大動力。”未來,面對2017年光伏市場跌宕起伏,蘇州協(xié)鑫光伏將繼續(xù)秉承“科技引領、管理變革、協(xié)同發(fā)展”管理理念,時刻保持危機意識,以奮斗者的姿態(tài)不斷銳意進取、開拓創(chuàng)新。
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